AO工艺用于化工废水脱氮的中试研究
1材料与方法
1.1进水水质
某钛白粉生产企业产生的酸性废水经电石渣中和后作为试验进水,其pH为7.54~9.84COD为36.6~71.4mg/L、NH-N为6.5~17.8mg/LTN为11.1~mg/L、TP约为0.2mg/L,因TP满足DB51/规定的排放标准要求,故试验中未考虑TP。1.2试验装置
AO中试工艺流程如图1所示。中试装置主体设备尺寸为2.5mx5mx2.5m,生化有效容积约6.5m3池体材质为不锈钢,设计处理水量为0.4mh,水力停留时间约16.25h。试验期间,进水提升至缺氧池依次经过好氧池和沉淀池,经泥水分离后出水,污泥由沉淀池回流至缺氧池前端。1.3运行条件
试验进水温度在18~49DO控制在3.5~4.5mg/L,混合液回流和污泥回流总比例控制在%~%,稳定运行期间严格控制在%,其中污泥回流比为60%,混合液为90%。接种污泥为新乐市某污水处理厂好氧池污泥,由于进水碳源较低,运行期间污泥质量浓度约0mg/L。试验期间各阶段进水流量如表1所示。
2结果与讨论
试验于年3月27日开始,6月4日结束试验期间测定进、出水的COD、NH-N、TN,每天上、下午测定进、出水及A池系统的温度。2.1试验期间温度变化情况
试验期间温度变化情况如图2所示。图中均为白天(上午温度较低时段和下午温度较高时段)的测定值。由图2可见,试验期间系统温度总体呈上升趋势,进水温度变化较大主要是环境温差造成的,系统温度、出水温度与进水温度呈相同变化趋势。进水温度最高可达49℃,系统温度最高达℃,出水温度最高达37.4℃。2.2COD去除效果
试验期间对进出水的COD进行测定,结果见图3。由图3可以看出,污泥驯化培养初期进水流量为0.2m/h,第5天提升进水流量至0.3m/h,出水水质急剧下降,主要是因为污泥未完全适应环境。将进水流量调低至0.2m/h进行适应培养,调整3d后出水指标降低。为保证调试循序渐进,降低进水负荷增加梯度,增加了0.25mh的过渡期,后将进水流量调至0.3、0.4、0.5m?h,此时出水COD在25~35mg/L,均能满足出水要求。试验进行到约50d时,进水温度维持在40℃以上,温度较高,但出水COD也能达到排放要求。原因在于活性污泥在17~40℃之间均能保持较高的生物活性,具有较好的去除效果(7)。此外,从进水流量为0.5m/h的运行效果来看,即使系统受到冲击,出水COD在25~35mg/L,可满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/-)中的“工业园区集中式污水处理厂”标准要求(COD≤40mg/L)。2.3氨氮去除效果
系统对氨氮的去除效果如图4所示。由图4可知污泥驯化培养初期接种活性污泥未能很好地适应环境,出水氨氮不达标。第5天提升进水流量至0.3立方米每小时后,出水氨氮急剧升高,主要原因是进水负荷提升,水力停留时间缩短,污染物未来得及降解即随出水排出。将进水流量调回至0.2m/h进行适应培养后,出水氨氮达标。此后逐步提升进水流量至0.5mh,系统对氨氮仍有较好的去除效果,出水氨氮基本维持在0.2~15mg/L,满足排放标准要求(≤3mg/L),说明水量冲击对系统无明显影响。进水温度持续维持在45℃左右,出水氨氮由0.1~0.2mg/L升至0.8~10mg/L,说明高温对氨氮的去除有一定影响。
2.4总氮去除效果
工程经验表明反硝化1kg硝态氮需要至少5kgCOD试验进水的碳氮比平均为27,且进水中有部分COD为难降解有机物,因此实际可利用的碳源量更低。在缺氧池中投加工业级乙酸钠,考察不同质量浓度的乙酸钠对总氮去除效果的影响,结果见图5。从图5可以看出,在污泥驯化初期投加52mg/L乙酸钠,出水无法满足排放标准要求;增加乙酸钠质量浓度至mg/L,污泥适应几天后出水可达到排放标准。增大碳氮比可提供更多电子供体进行反硝化,增强脱氮效果。其中e阶段出水总氮可稳定在5mg/L左右,为降低成本,逐步降低乙酸钠质量浓度至55mg/L,出水总氮在8~10mg/L,可满足排放标准要求(≤15mg/L)。
3运行费用及成本分析
运行成本主要包括电费、药剂费污泥处置费、人工费、设备折旧费等,由于是中试试验,仅对生化部分药剂费和电费进行核算。药剂费主要为工业乙酸钠(碳源)的费用。工业乙酸钠价格为元/t,按中试最低碳源投加量55mg/L计算,则碳源费用为0.元/t。电费:中试用电设备主要包括:进水泵(kW)2台潜水搅拌泵(0.01kWx2)、鼓风机(kW)污泥回流及混合液回流泵(kWx2),处理水量0.4m/h工业电费按0.6元/kWh计,则电费成本为0.元/t综上,中试的运行成本为0.元/t。4结论和建议
(1)AO工艺对某钛业生产企业排放化工废水中的COD氨氮和总氮有较好的处理效果出水COD为25~35mg/L,氨氮在1mg/L以下,总氮为6~9mg/L,可满足DB51/-《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》工业园区集中式污水处理厂”的排放标准要求。(2)在进水温度达49℃系统温度达40.8℃的条件下接种活性污泥经驯化后硝化、反硝化作用稳定,能够达到脱氮要求。(3)进水总氮较高时,投加55mg/L碳源,出水总氮在8~10mg/L,能够稳定达标。运行成本(含药剂费与电费)可控制在0.元/t。本篇文章摘自《工业水处理》月刊,仅用于学习交流山东中望恒力环境技术有限公司
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